印花浆是纺织品涂层加工中的必需原料,在江山已有近20年的生产历史。现在,江山市共有印花浆企业19家,去年全行业实现产值5亿多元。但印花浆行业的发展也存在明显的“软肋”:“三废”尤其是废气污染严重,影响园区环境,当地群众对此反映强烈,甚至产生了因异味气体污染而引起的群体性事件。江山市人大代表、政协委员提案、议案逐年增多,对印花浆行业实施整治的呼声越来越高。
去年初,江山市专门组成调研组,充分走访了企业后,提出了“联合治污”方案。“印花浆产业的污染主要是黏合剂生产工序造成的,把所有企业的这个生产环节搬出来,集中到一个新的生产车间,采用先进设备和工艺进行生产和治理,可以达到有效整治的效果。”江山环保局的工作人员介绍说。为此,江山市召开了10 多次业主座谈会,商讨“联合治污”方案。最后,在政府部门的促成下,印花浆生产企业达成了一个“六统一”易地整改方案,即由企业共同出资成立江山联达工贸有限公司,建造合成车间和大型原料储罐、锅炉,实现“统一场地合成、统一技术装备、统一原材料供应、统一供热、统一生产工艺、统一治污”。方案确定后,作为最关键的项目,总投资7200万元的年产5万吨印花浆黏合剂生产线马上开始实施。新项目建成后,江山印花浆行业的19根烟囱将变为1根,经过先进工艺的治理,废气、烟尘排放量分别减少90%和80%。
联合治污还“治”出了经济效益。“最直接的,就是企业用工减少。年产5万吨印花浆黏合剂,如果19家企业分散生产,则至少需要锅炉工270人左右,而整合后只需员工130人左右。此外,大宗原材料统一采购,平均价格可下降3%~5%。”江山市联达工贸有限公司董事长周高举说。同时,整合后浆黏合剂生产只用一个锅炉供热,年可节约用煤1500吨左右;反应锅的降温水回收再利用,一年可节约用水1000吨;原材料统一管道输送,减少泄露,年可节约原材料 360吨。根据测算,整合后,一年至少可节支300多万元。
来源:中国环境报